氧氣閥門泄漏及放散閥根部開裂(liè)故障處(chù)理
時間:2013-7-29 10:18:59 來源:溫州尼威閥(fá)門 瀏覽數:5179
接管道采用(yòng)管徑Φ273mm×8mm的碳鋼管道,中間聯絡閥采用4MPa、DN250mm的氧(yǎng)氣專用截止閥。在聯絡閥前管道上安裝了DN100mm普通截止(zhǐ)閥作為氧氣(qì)放散閥(fá),閥門豎直向上安裝,根部距離管道約10cm,且根部沒有加頸固定,閥門上部放空口向上引出約(yuē)80cm。
1、故(gù)障現象
氧氣(qì)管道連接後正常運行約(yuē)1年,就出現了泄漏現(xiàn)象。
(1)DN250mm氧(yǎng)氣專用截止閥關閉不嚴。雖然關閉了(le)閥門,但在下遊側法蘭處氣體泄漏較大。
(2)DN100mm氧氣放(fàng)散閥根部開裂。主要原(yuán)因是由於該段管道恰好位於活塞氧(yǎng)壓機出口段,振動較大,長(zhǎng)期(qī)振動(dòng)致使閥門(mén)底部連接管道與主管道連接處開裂,中(zhōng)壓氧氣大量放散,安全(quán)隱患(huàn)較大。
由於生產主線(xiàn)用氧量較大,且在3套21000m3/h空分設備側沒(méi)有安裝(zhuāng)閥門將其供(gòng)應氧氣管網的氣源切(qiē)斷(duàn),暫時沒有時間(jiān)排除(chú)此安全隱患。於是臨時製作了一個(gè)鋼製卡(kǎ)子,對(duì)氧氣管(guǎn)道(dào)放散處進行了臨時處理,並在周圍10m範圍內設置了臨時警戒(jiè)區域。
2、處理措施和過程
製氧工序的檢修一(yī)直與煉鋼、煉鐵(tiě)和不鏽鋼等主線工序的檢修同步進行。根據公司檢修計劃(huá),於2006年9月27日(rì)對(duì)上述安全隱患進(jìn)行處理,具體處理措施為:
(1)將原DN250mm氧氣專用截止閥作為一段管(guǎn)道使用,閥(fá)門常年處於開啟狀態;並緊固兩側法蘭(lán),確保法蘭連接處不泄漏氧氣(qì)。在(zài)管(guǎn)道上重新加裝一個壓力為614MPa的DN250mm氧氣專(zhuān)用截止(zhǐ)閥,將此(cǐ)閥門作為平時操作用切斷閥(中間聯絡閥)。
(2)補焊放散管道開裂(liè)處,並對此段管道和閥門進(jìn)行固定;更(gèng)換6000m3/h空分(fèn)設備送氧管道三通(tōng)閥。
計劃檢修時間18小時,具體檢修施工如圖1所示。
施工(gōng)前(qián),準備(bèi)了相關材料和備件,並將氬弧焊機、倒鏈等設備運至現場(chǎng),提前對新增氧氣聯絡閥進行脫脂、打壓,對Φ273mm×8mm碳鋼管道、90°不鏽鋼三通(tōng)閥、45°彎(wān)頭和45°Y形三通(tōng)閥進(jìn)行除鏽、脫脂,並打磨坡口。根據管道(dào)施工現場情況,在管道(dào)切割處及新(xīn)增氧氣聯絡閥處,製作可移(yí)動檢修平台或搭建腳手架。提前製作新增氧氣聯絡閥盲板(bǎn)。在新增氧氣聯絡閥進氣側法(fǎ)蘭上焊接長度約115m的不鏽鋼管道,不鏽鋼管道另一端焊接一個4MPa、DN250mm的法蘭。提前切除原(yuán)4MPa、DN250mm氧氣聯絡閥北側、東側支架橫梁(liáng),並將需拆除管(guǎn)道下部的鋼板切除,同時(shí)對平台設(shè)置必要支撐,保(bǎo)證切除的管(guǎn)道能夠垂直落下。用12mm鋼板製作原氧氣聯絡閥(fá)盲板,盲板外徑略大於法蘭外徑,盲板上根據法蘭螺絲孔尺寸打眼,並攻絲(sī)。同(tóng)時,為了防止(zhǐ)一旦氧氣管道內氣體不能全部排除(chú)而造成事故,提前在現場準備2台鼓風機,確保能及時(shí)對現場進行強製換風。提前鬆開6000m3/h空分設備(bèi)4台氧壓機送氧閥內側法蘭,並(bìng)使送氧閥與(yǔ)法蘭之間留有相應間隙,為聯網管道提供吹除點。
施工中,按照卸壓2小時、置換1小時(shí)、管道拆除6小時(shí)、新增閥門和管道加裝6小時、吹掃1小時、打壓查漏(lòu)1小時和恢複送氣(抽盲板和送氣)1小時的程(chéng)序進行(háng)施工組織(zhī),共計18小時。卸壓、置換完畢後,施工人員在距離聯網管道三通閥6m處的氧壓(yā)機出(chū)口管道以及在(zài)6000m3/h空分設備送氧(yǎng)管道6m處,對管道進行斜口切割。並在以上兩個切開處設置擋板,防止聯絡閥法蘭拆開後氧氣泄入管道。拆(chāi)除原氧氣聯絡閥6000m3/h空分設備(bèi)側(cè)法(fǎ)蘭螺絲,脫開(kāi)法蘭,將盲板緊固在(zài)閥門法蘭上,確保盲板不脫落(luò)。將拆除管(guǎn)道垂直落下後,為防止聯絡閥法(fǎ)蘭拆開後氧氣泄入管道,保留管道兩斜口切(qiē)開(kāi)處設置的擋板,拆除原氧氣聯絡閥盲板。將不(bú)鏽鋼短節以及法蘭和新增的氧氣(qì)聯(lián)絡閥(閥門處於全開狀態)與(yǔ)原(yuán)氧氣(qì)聯絡閥法蘭進(jìn)行連接。確定法蘭緊固後,緩慢關閉新增氧氣(qì)聯絡閥,並(bìng)在新增氧氣聯絡(luò)閥的6000m3/h空分設備側加設盲板。
施工完畢後,打(dǎ)磨原管道焊口(kǒu),同時焊接氧壓機(jī)出口管道上的(de)Φ273mm×8mm、45°彎頭以及送氧管道(dào)上的Φ273mm×8mm、45°Y形三通閥(fá)。焊接完畢後,檢修人員在吊車的配合下,將新增氧氣聯(lián)絡閥出(chū)口法蘭(法蘭提前與(yǔ)出口管道進行焊接)與閥門相連。連接完畢後,將出口(kǒu)管道另一端與45°Y形三通閥焊接,同時將氧壓機出口(kǒu)管道與45°Y形三通閥焊(hàn)接。
3、實施效果
施工完畢後,進行恢複送氣操作,拆除新增氧氣聯絡閥盲板、氧氣球罐盲板,恢複各氧(yǎng)壓機(jī)送氧(yǎng)閥,打開(kāi)新(xīn)增氧氣聯絡閥,用氧氣對管(guǎn)道(dào)殘餘氮氣進行置換。10分鍾後(hòu),在管道放散處進行氣體成分化驗,合格後恢複正常送氧。此次氧(yǎng)氣管道放散閥根部開裂處(chù)理及加裝聯絡閥技術改造成功。
4、結束語
這次安全隱患排除,在施工前一個月就著手開始人員、材料、機具和技術方案等準(zhǔn)備(bèi)。由於準(zhǔn)備工作充分,對現場可能出現的各種情況提前進行針對性(xìng)預防,實際施工進度完全可控,並比原計劃完成(chéng)施工時間略有提前。