蝶閥關閉故障分析及處理方法
時間:2014-4-29 11:44:31 來源:溫州尼威閥門 瀏覽數:13401
1 故障蝶(dié)閥概況
蝶閥總裝包括(kuò)閥體、活門、工作主密封、軸承、轉臂、接力(lì)器、鎖定裝置、重錘(chuí)和旁(páng)通閥等。蝶閥閥體采用鑄焊整(zhěng)體結構,閥體與工作密封圈接觸處采用不鏽鋼材料,延長了密封圈的使用(yòng)壽命並提高了密封性能。閥門的(de)密封設在下遊側,密封麵采用斜麵結構,因而有很好的密封性能。閥體的底(dǐ)部有 8 條地腳螺栓作為固定閥體(tǐ)用,能承受接力器向上推力和動水作用在活門上的向上分力,而不能承受活門全關時的(de)水推力。為增加(jiā)活門在(zài)動水關閉時的自關閉力矩,活門與閥體均按偏置(zhì)設計,其幾何中心(xīn)與轉動中心偏移 50mm,增(zēng)加了關閉的可靠性(xìng)。閥門的(de)主工作密封采用實心異形橡膠放在活門周邊,用壓圈和壓緊螺釘緊固在活門上,為了保證密封圈(quān)可調和且調節後定位(wèi),設有鎖緊螺釘加以固定。閥軸采用 40Cr 鍛鋼材料,與軸承和軸端密封接(jiē)觸處采用鍍鉻(gè)保護,與活門采用插人圓柱銷固定。軸承由鋼(gāng)套和銅瓦組成,銅(tóng)瓦材料為鑄鋁青銅(ZCuAl1OFe3),軸端密(mì)封采用 U 形支承環密封圈,密封力可調,更換方(fāng)便。
該閥(fá)布置 2 台直徑 200mm 直缸(gāng)搖擺式接力器,接力器的活塞杆通過轉臂(bì)與閥軸相連,活塞杆表麵鍍鉻處理。活塞與(yǔ)缸體問密封(fēng)采用 O 形圈(quān)與聚四氟乙稀組合式密封圈;接力器缸內設有二段關閉裝置和節流緩衝結構,外部采用高壓軟管連(lián)接。
控製係統。蝶閥(fá)的開啟采用(yòng)閥門液壓控製裝置供(gòng)油,推動接力器把(bǎ)活門和重錘至全(quán)開後采用油壓鎖錠,鎖錠油源來自於調速器油壓裝置。當機組(zǔ)發生事故或(huò)需(xū)正常停機時,切換鎖錠油源脫開,蝶閥(fá)依靠自身所配置的 2 個重(chóng)錘(各 3.5 t)和水力作用至活門(mén)全(quán)關,起到切斷水流和保(bǎo)護機組的作用。
2 故障現象
蝶閥關閉過程中,當蝶閥關閉至全行程的約 95% 時,蝶閥轉臂(重錘)停止下落,蝶閥不能自行到達全關位(wèi)置。這(zhè)與蝶閥隻能在全開(kāi)或全關 2 個位(wèi)置相矛盾,蝶閥位置處(chù)於不定態,造成漏水量較(jiào)大,引起較強的噪聲,給水電站的檢(jiǎn)修運行帶來了較大的安全隱患。
3 原因分(fèn)析
3.1 油管路方麵
出現這種現象有可能是由於回油管路排油不暢引起(qǐ)接力器(qì)關側油腔油(yóu)未排(pái)盡,由此造成接力器活塞不能完全回(huí)複至全關位置,導致蝶閥轉臂下落(luò)不能到達大行程,引起蝶(dié)閥關不到全關位置。
就此對操作油管(guǎn)路進行檢查,對於管路上的油閥門進行分解檢查,確(què)保操作油管路暢通無阻。
3.2 接力器結構
為了降低在關閉過程中接力器活塞衝擊接力器油底部的速度和壓力,在操(cāo)作接(jiē)力器(qì)缸內設有二段關閉裝置,即節流緩衝結構。
對接力器節流緩(huǎn)衝結構進行清洗(xǐ)並(bìng)對(duì)接力器節流閥進(jìn)行調整,加大節流(liú)閥開口,使回油的流量變大,節流閥前、後的壓差變小,有利於(yú)接(jiē)力器活塞的下落。同(tóng)時,檢查發現接力器活塞杆(gǎn)表麵鍍鉻層完好,無鏽(xiù)蝕(shí)卡澀跡象(xiàng)。
用以上 2 種方法進行處理後,沒有明顯的效果,說明蝶閥不能(néng)到達全關位置的原因與(yǔ)操作係統(操作管路及接力器裝置)無關。
3.3 在蝶閥(fá)關閉過程中關閉蝶閥所需力矩小於軸承處所(suǒ)受到的摩擦阻力矩
為了防止泥沙淤積妨礙閥門開(kāi)啟,蝶閥下緣逆水流關閉,動水力矩 M 總是趨向使活門關閉,活門上的動水壓力沿水流方向的分力 p 順(shùn)水流方向,垂直分力 P1 方(fāng)向向(xiàng)上。
活門關閉時,水完全靜止,活門上承受靜水(shuǐ)壓(yā)力(lì)。由於(yú)活門上、下的位置差(chà)異,靜水壓力的作用中心在活門中心線以下,這樣,對於臥軸蝶閥(fá)活門,就產生了使活門轉動的靜水力矩。
蝶閥處於接近全關的位置不能正常關閉。
在閥門操作中,操作機構各轉動銷軸處均(jun1)存在摩擦力(lì)和摩擦力矩。其(qí)中,閥軸與軸瓦間的摩擦力和力(lì)矩是主要的,其數值占據總的摩擦力降摩擦力矩的絕大部(bù)分。
根據設計工(gōng)況,閥軸和鑄鋁青銅(tóng)的摩擦因數一般取拜 μ=0.15,所以在高水頭 121.5m 時,蝶閥可以靠本身配置的重錘進行(háng)自動關閉。而要(yào)出(chū)現(xiàn)蝶閥不(bú)能自動關閉(bì)現象必須的條件是 μ>0.27。因此可以得出以(yǐ)下結論:
蝶閥(fá)在運行 2 年以後,在關(guān)閉時(shí)出現了不同(tóng)程度的(de)關不到全關位(wèi)置的現象。我們分析(xī)認為,出現這種(zhǒng)情況的原因有以下 2 點:
(1)蝶閥在經過 2 年多的運行後,閥軸和軸承之間有可能出現泥沙沉澱(diàn),導致閥軸和軸承之間的間(jiān)隙減小,軸承摩擦因數增加。在閥門的關閉過程中,當活門接近全關位置時,活門上、下遊之間形成一個壓差,這個壓差會在閥軸上產生一個阻礙關閉的力矩,這(zhè)個阻力矩與軸承的摩擦因數成正比,當阻力矩大於閥門關閉力矩時會出現上述(shù)現象。
(2)軸承經過一段時間運行後,軸承潤滑麵可能(néng)有腐蝕,軸承出現了磨損,摩擦因數增加,也會導致上述現象。
4 處理方法
(1)改變關閉蝶閥的操作程序。在關閉蝶閥的同時,打開旁通閥,在關閥(fá)結束後,再關閉旁通閥。這樣,可以讓蝶閥在關閉過(guò)程中前、後水壓始終平(píng)衡,消除了關閥(fá)過程中蝶閥上、下遊之間的壓差,大大(dà)降低了關閉時的摩擦阻(zǔ)力,使(shǐ)關閥能順利進行,而且可以減(jiǎn)少軸承潤(rùn)滑麵的磨損,增加蝶閥軸承的使用(yòng)壽命。
(2)現配置的 2 個重(chóng)錘的側麵各預留(liú)有 4 個 M30 的螺孔,可在重錘上加一些鋼板,然(rán)後用螺絲緊固。這樣就增(zēng)加了重錘的質量,從而增加蝶(dié)閥關閉(bì)時的重錘力矩(jǔ),使蝶閥在軸承摩擦係數增(zēng)大(dà)時(shí)也能順利關閉。
在以上 2 種方法(fǎ)中,如果采(cǎi)用第 2 種方法進行改造,蝶閥可在一(yī)段(duàn)時間內比較順利地(dì)自行關閉,但運行時間長(zhǎng)了以後,隨著泥沙在閥(fá)軸和軸承之間的(de)沉澱和軸承(chéng)潤滑麵的進一步磨損,摩擦(cā)因數增(zēng)大引起摩擦阻(zǔ)力越來越大,蝶閥有可能又不能自行關閉,甚至需更換新軸承。因此,在考慮到處理上述問題的難度和(hé)電站的安(ān)全經(jīng)濟運(yùn)行(háng),在采用了修改蝶閥(fá)關閉流程的方法,如圖 1 所(suǒ)示(圖中灰色為改進增加流程部分)。
5 實際應用情況
芹山水(shuǐ)電站(zhàn)蝶閥關閉流程(chéng)經過改進(jìn)後,在(zài)關閉的同(tóng)時開啟旁通閥(fá),對閥後充水(shuǐ)。蝶閥在上(shàng)、下遊無水壓差(chà)的情況下關閉。在此過程中,基本消除了作用(yòng)在活門上的靜水力矩,同時,大大(dà)減(jiǎn)小了閥軸的摩擦力矩。實踐(jiàn)表明,改(gǎi)進後蝶閥運行穩定,自行關閉正常,關閉效(xiào)果(guǒ)良好。
同時考慮(lǜ)到機組過速時,因調速(sù)器(qì)主配壓閥拒動,需使蝶閥關閉來防止機組過速。在這種方(fāng)式下,為(wéi)防止由於關閉蝶閥時開旁通閥造成機組轉速(sù)升高,在過速保護裝置動作油管路中,並一油管(guǎn)至調速器(qì)事故(gù)電磁(cí)閥。當過速保護裝置動作時,事故電磁閥也動作,調速(sù)器主配壓閥快速朝關(guān)側動作,關(guān)閉導葉,防止機組飛逸。
6 結束語
應用該(gāi)關閉(bì)流程的蝶閥,由於在關閉時蝶閥前、後水壓平衡,受靜(jìng)水(shuǐ)壓力較小,大大減少(shǎo)了(le)閥軸的摩擦力矩,也減小了蝶閥的主軸及軸承的磨(mó)損,延長了蝶閥(fá)主軸及軸承的檢修周期,同時也保證了(le)蝶閥的穩(wěn)定運行,確保了水電站的安全經濟(jì)運行。
若在含泥(ní)沙(shā)量較大的水電站使用(yòng)蝶閥,好(hǎo)不要采用該種帶自關閉裝置的蝶閥,因為采用帶自關閉裝置的蝶閥,運行時間長了以後,隨著泥沙(shā)在閥軸和(hé)軸承之間的沉澱和軸承潤滑麵的磨損,軸承摩擦因數(shù)增大引起摩擦阻力越來越大,蝶閥終將不會自行關閉。這必將增加蝶閥檢(jiǎn)修(xiū)次數,減少(shǎo)蝶閥使用壽命(mìng),不利於水電(diàn)站的安全(quán)經濟穩定運行。